12月16日,广州石化生产调度部组织生产作业单位节水工作负责人围绕“今年节水工作怎么样?明年节水工作怎么干?”主题进行研讨。kaiyun开云
“好的水务专业指标是常态化严抓细管出来的!这一点,大家达成了共识。”该部经理刘标铭说。截至12月中旬,广州石化水务专业主要技术经济指标稳定向好,总取水量、污水回用率、外排废水量等指标均创历史同期最好水平。
在12月初进行的一次节水专项检查中,一生产作业部因未能及时消除管辖区域内的循环水漏点,被检查组通报,要求当天完成整改,并接受专业考核。这是广州石化水务专业强化管理的一个缩影。
广州石化坚持从严从细抓水务管理,不断完善水务管理体系,加强用水过程监控。今年以来,系统梳理并规范水务专业报警联锁点位834个,完成智能巡检关键参数核对,对照《水务装置风险检查表和应急处置要点》要求,确定公司级风险项和作业部级在控风险项,抓好常态化演练,落实风险销项,确保风险受控。
在日常工作中,该公司持续开展新鲜水漏损治理,制定水系统提效计划,降低漏损。生产装置严格落实流速、水温检测工作,每周开展循环水测温、调优和分析比对,结合监测数据快速锁定泄漏源,有效避免持续泄漏对系统造成影响。截至12月20日,新鲜水管网损失率同比下降1.45%。
“为了高效利用水资源,每年初,我们都会基于各单位上年度的用水情况,分解优化本年度的用水指标。”刘标铭表示。
3号焦化装置的焦炭塔冷焦过程需要用水。该装置充分发挥处于大田山脚下的地域优势,回收山水替代冷焦系统的新鲜水,装置月新鲜水用量减少4000余吨。
为避免水务装置运行能力溢出、kaiyun开云出现“大马拉小车”的情况,广州石化精细化调配装置供能,生产调度部门和用水单位一起核实用水情况,商讨优化方案。“我们将1号循环水装置富余的供水能力调配至3号循环水装置,推动2套循环水装置整体运行优化,节能降本成效显著。”广州石化生产调度部公用工程室副主任李世君说。
广州石化还结合南方多雨的特点,在雨水高效利用上做文章,降雨期间紧盯厂区降水情况,及时引水、收水,回收的雨水经过高效过滤罐处理后用于生产,减少新鲜水使用量。今年前11个月,累计回收雨水逾200万吨,将丰富的降雨转化成了生产资源。
日常节水贵在坚持,深度节水重在技术创新。该公司着力推进循环水冷却塔提效三年专项治理计划,联合广州工程公司、石科院共同承担总部重点科研项目高效低能耗环保型冷却塔的开发,采用创新高效冷却塔技术对炼油2号循环水装置冷却塔实施改造,冷却能力从87.5%提升至121.8%,单塔处理水量从2000立方米/小时增加到2500立方米/小时,综合成本降低10.1%。该项目于今年8月顺利通过集团公司总部组织的验收,为解决夏季循环水水温偏高问题、助力主装置高效运行提供了技术支撑。
该公司还加快推进水务专业老旧设施更新改造,先后停用并拆除36座低效小型冷却塔,投用高效大循环水系统。“和之前相比,循环水系统运行成本更低,供水更可靠、更高效。”刘标铭说。截至12月中旬,提前完成了总部下达的水务专业挖潜增效目标任务,为企业高质量发展提供了新动能。